小编从钢轧一分厂获悉,2021年,该厂机修工段先后完成1号连铸热送辊道水路改造、五线穿水改造、高线吐丝管改进等小改小革项目20余项,综合创效超100万元,圆满完成各类大小检修任务,保障设备运转率达到99.97%,该工段还获评2021年度厂部“先进工段”。
此前,该厂高线号飞剪处主要使用截止换向阀,其阀芯为分体式,由一颗直径4毫米的螺栓连接,由于飞剪工作时换向阀换向力较大,所受的冲击力也较大,易导致阀芯脱开散架,造成换向阀故障,存在一定的憋钢隐患。
为此,该工段和设备科联合开展攻关,决定将截止换向阀更换为电磁换向阀(分钢机常用备件之一),其阀芯为一体式圆柱型,可大幅增强运行稳固性。
目前,更换阀芯后的飞剪换向阀运行平稳,未出现阀芯脱开散架情况,提高了设备的本质安全。
针对近期炼钢区转炉2台废钢平车减速电机壳频繁损坏的问题,该工段组织对现场进行全面细致的检查,追根溯源后发现,由于废钢平车在运输过程中承重大,在启动时会产生较大冲击力,而减速电机采用悬挂式,受此冲击后,原设计选配的由纯橡胶制作的减震垫圈会发生碎裂脱落,从而失去减震作用,导致减速机与废钢平车发生直接碰撞,结构强度较低的电机壳体因此容易受到损坏。
为此,该工段决定通过修旧利废的方式,将废旧输送皮带裁剪组合成减震垫用以替代,充分利用皮带强度高的特性,减速机电机使用寿命由此前的2个月以内延长至半年以上,每年可节省备件成本超5万元。
据悉,由于结晶器下端位于二冷室顶部,受高温水蒸气影响,下压板台阶孔极易被腐蚀,从而导致结晶器铜管下端密封圈出现漏水现象,降低冷却效果,并造成结晶器内钢水液面波动。
该厂平均每半年就需对结晶器下压板进行更换,而现场共有25套结晶器,频繁更换不仅增加了采购成本,还影响连铸生产稳定性。
为此,该工段经多次研究试验,决定重新分配结晶器下压板台阶孔——螺帽孔的深度由14毫米减为10毫米,受压台阶孔的厚度由4毫米增至8毫米,从而提高台阶孔的受压强度。
从改造后的使用效果来看,有效避免了结晶器下口漏水问题,同时下压板使用寿命延长超1倍。